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寧夏石化攻克高溫閥門國產(chǎn)化難題,成本降低63%
時(shí)間:2025-08-28  

    "國產(chǎn)化改造后,合成氨裝置轉(zhuǎn)化氣余熱回收器中心管旁通閥已在900至990攝氏度的極端高溫工況下穩(wěn)定運(yùn)行超4個(gè)月?!?月6日,寧夏石化機(jī)動(dòng)設(shè)備部管理人員馮梓良高興地告訴記者。今年以來,寧夏石化關(guān)鍵設(shè)備--合成氨裝置轉(zhuǎn)化氣余熱回收器中心管旁通閥成功完成國產(chǎn)化改造,實(shí)現(xiàn)了重大技術(shù)突破,徹底打破國外技術(shù)壟斷,結(jié)束了長期依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面。
    針對(duì)上述挑戰(zhàn),國產(chǎn)化改造采取了一系列措施:在材料選擇上,使用國產(chǎn)鎳基高溫合金H06601替代進(jìn)口材料。經(jīng)過1100攝氏度條件下,連續(xù)24小時(shí)高溫測試,閥體和閥桿的形變量僅為0.8毫米、13毫米,低于允許值56%,成功解決了高溫穩(wěn)定性的問題。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新采用球面閥頭和自找正密封設(shè)計(jì),通過弧面配合抵消熱膨脹應(yīng)力,將導(dǎo)流支撐圈改為孔置結(jié)構(gòu)以減輕重量,并預(yù)留6毫米間隙以避免卡澀。在控制邏輯上,攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì)將閥門頻繁自動(dòng)調(diào)節(jié)改為按工藝溫度手動(dòng)調(diào)節(jié),減少部件高頻損耗。同時(shí),在制造環(huán)節(jié)建立“材料復(fù)驗(yàn)一加工監(jiān)控一高溫試車"二級(jí)質(zhì)控體系,通過五軸加工實(shí)現(xiàn)零部件一體化成型,確保產(chǎn)品的可靠性。

    作為年產(chǎn)45萬噸合成氨、80萬噸尿素的大型氮肥裝置的核心設(shè)備,合成氨裝置轉(zhuǎn)化氣余熱回收器中心管旁通閥承擔(dān)著調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化氣余熱回收器出口溫度的關(guān)鍵任務(wù)。其工作環(huán)境極端惡劣,直接接觸近1000攝氏度高溫的工藝氣體,并承受3.97兆帕的高壓。此前,該閥門一直依賴于德國進(jìn)口。然而,這款“洋閥門“在運(yùn)行過程中卻頻繁出現(xiàn)故障。2023年10月,由于閥頭變形和閥桿斷裂等問題,導(dǎo)致裝置被迫停工12天,造成合成氨減產(chǎn)1.8萬噸,經(jīng)濟(jì)損失超過500萬元。更令人無奈的是,進(jìn)口備件的采購周期長達(dá)6個(gè)月,單套成本高達(dá)150萬元,維修費(fèi)用每次約50萬元。這些成為制約裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸問題。

    面對(duì)挑戰(zhàn),寧夏石化組建專項(xiàng)團(tuán)隊(duì),與天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院、吳忠儀表等國內(nèi)科研院所和企業(yè)聯(lián)合組建攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì),對(duì)該閥門展開全方位技術(shù)攻關(guān)。該團(tuán)隊(duì)通過拆解分析進(jìn)口閥門的故障機(jī)理,發(fā)現(xiàn)其使用的合金在高溫環(huán)境下存在硬度降低和熱膨脹量增大的問題。此外,還存在采用水平安裝方式導(dǎo)致應(yīng)力集中,以及頻繁自動(dòng)調(diào)節(jié)加劇磨損等設(shè)計(jì)問題,這些都是引發(fā)故障的關(guān)鍵因素。經(jīng)過一系列國產(chǎn)化改造,攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì)取得了顯著成果。單套閥門的總成本下降了95萬元,較進(jìn)口閥門價(jià)格降低了63%。備件供應(yīng)周期也從6個(gè)月縮短至15天以內(nèi),維修響應(yīng)速度提升了90%,并且自運(yùn)行以來未出現(xiàn)卡澀、斷裂等故障,顯著增強(qiáng)了設(shè)備的長周期運(yùn)行保障能力。

    這不僅是閥門領(lǐng)域的一次重大突破,更是一套高溫閥門國產(chǎn)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的確立。"項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馮梓良說道。此次改造成功攻克了多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)難題,包括鎳基高溫合金的應(yīng)用以及熱膨脹補(bǔ)償結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)等,形成了一套可復(fù)制的國產(chǎn)化解決方案,為高端裝備制造業(yè)的自主化發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。


拼閥網(wǎng)編輯:小林
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